7月31日从中国海油所属有限公司湛江分公司(下称湛江分公司)获悉,涠洲12-1油田某井已成功完钻,井深达3821米,钻井周期较基本设计提前10.12天。该井储层最高钻井压差超过34兆帕,不仅刷新了此前保持的行业纪录,还超出《海洋钻井手册》设计允许的极限钻井压差近2倍。
据了解,涠洲12-1油田中块涠四段储层的原始地层压力系数高,控制的砂体面积大,井网分布单一。为全面落实区域储量情况,继而综合调整,形成有效的注采井网,经研究后,湛江分公司部署了该井的钻井作业计划。
异常高压和异常低压储层共存,复杂压力梯度储层保护难度大,井控、井漏和压差卡钻风险高……这些摆在面前的难题为钻井作业设置了重重障碍。
湛江分公司结合此前历时2年完成的《南海西部海域压力衰减气藏钻完井技术研究》科研成果,在汲取诸多低压井钻完井成功经验的基础上,由钻完井项目组牵头,开展了有针对性的室内试验评价和论证。通过模拟地层条件下允许的最高钻井压差、钻井液侵入深度等各项满足钻完井作业的试验评价结果,湛江分公司精准预测出复杂压力梯度储层安全钻井密度窗口,逐步摸索了一套适合北部湾油田超低孔隙压力储层条件下的钻井液体系,既从技术上规避了钻井风险,也有效解决了储层保护等难题。
在相关研究成果的指导下,钻完井项目组进一步细化了作业方案,为安全高效完成钻井作业奠定了基础。比如,优选合适的旋转导向工具和钻头,使得作业效率得到提高;先进的随钻测压工具在保障安全的前提下,满足了油藏取资料的要求;采用良好的固控设备维护钻井液性能稳定;合理控制钻井参数和起下钻速度,以便将井底当量密度控制在安全范围内等。
最终,该井目的层井段成功钻探4套异常低压、2套原始压力及1套异常高压等复杂压力梯度储层,固井质量检测评价优,储层保护效果显著。
“此次钻完井作业储层保护效果显著,是行业开发复杂压力梯度油气田的一个成功案例,对后续类似油气田的开发具有重要的借鉴意义。”湛江分公司钻完井部经理李中表示。